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云南祥豐金麥化工有限公司新能源前驅體材料10萬噸銨鹽改擴建項目竣工環(huán)境保護驗收公示信息
2024年10月10日 5020

一、 項目名稱

新能源前驅體材料10萬噸銨鹽改擴建項目

二、 項目性質

擴建

三、 建設內容

新建1棟生產廠房,共7層,設置新增的濃縮結晶工段和干燥工段。一層、二層布置干燥工段及配套除塵設施,三層、四層、五層、六層、七層為濃縮結晶工段。擴建項目建設面積為3600m2。

四、 生產規(guī)模

10萬噸/年工業(yè)級MAP,副產品枸溶MAP10.4萬t/a。

五、 投資概況

項目總投資12720萬元,環(huán)保投資173萬元,占總投資的1.4%。

六、 工作制度及勞動定員

年工作300天,每天24小時,年生產時間7200小時;實行“四班兩運轉”制;新增人員20人,每班5人。不在廠內食宿。

七、環(huán)境保護設施調試效果

1、廢氣

本擴建項目擴建完成后生成規(guī)模為10萬t/a,運營過程中產生的廢氣主要為:脫硫槽產生的氟化物,凈化工段和料漿貯槽產生的氟化物、氨,流化床干燥、冷卻產生的粉塵,包裝過程中無組織顆粒物。

脫硫槽產生的氟化物輸送至磷酸車間2#萃取尾氣洗滌系統(tǒng)處理后由40m排氣筒(DA004)排放,尾氣萃取洗滌系統(tǒng)工藝為:1級文丘里洗滌器+2級洗滌塔+除霧+40m排氣筒。氟化物外排濃度滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》表2標準,即氟化物≤9mg/m3要求;

凈化工段產生的氟化物、氨,進入4萬t/a磷酸一銨生產線已建的尾氣吸收塔進行處理后由37m的排氣筒(DA008)達標排放。流化床干燥、冷卻、篩分產生的粉塵通過布袋除塵器處理后排入4萬t/a磷酸一銨生產線已建37m排氣筒(DA008)排放。排放濃度滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》表2標準限值,即氟化物≤9mg/m3;顆粒物≤120mg/m3,《惡臭污染物排放排放標準》GB14554-1993表2,即氨≤27kg/h要求。

新增的6萬t/a磷酸一銨生產線干燥、冷卻、篩分粉塵通過新增的布袋除塵器及35m排氣筒(DA012)處理后外排。排放濃度滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》表2標準限值,即顆粒物≤120mg/m3要求。

包裝過程中無組織顆粒物呈無組織排放。無組織顆粒物、氟化物排放濃度滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中無組織廠界監(jiān)控濃度限值;無組織氨排放濃度滿足《惡臭污染物排放標準》(GB1455-93)表1中新擴改建項目二級標準。

2、廢水

1)生產廢水

項目生產過程中,用水環(huán)節(jié)主要為生產過程中設備冷卻、尾氣吸收塔補充水、凈化工段工藝水。均由項目濃縮結晶工段產生的效、效冷凝水冷卻后供給。冷凝水經過冷卻后回用于設備冷卻、尾氣吸收塔補充水、凈化工段工藝水。剩余部分用于磷礦浮選磨礦用水,不外排。尾氣吸收塔循環(huán)水池定期排污水排入凈化工段,不外排。

2)生活廢水

本擴建項目新增員工20人,不在項目區(qū)內食宿。

沖廁

沖廁用水通過項目區(qū)已建的化糞池處理后排入廠區(qū)已建的一體化生化處理站處理達標后,雨天回用于磷酸車間用水,非雨天回用于廠區(qū)綠化,不外排。

項目生活廢水排入化糞池處理后進入廠區(qū)已建的一體化生化處理站,處理達標后,雨天回用于磷酸車間用水,非雨天回用于廠區(qū)綠化,不外排。本擴建項目運營過程中產生的生活污水不外排。

3)化驗室

項目依托廠區(qū)已建的化驗室,化驗過程中用水量非常小,用水排入廠區(qū)已建的化驗室中和池處理后排入一體化生化處理站處理達標后,雨天回用于磷酸車間用水,非雨天回用于廠區(qū)綠化,不外排。

4)液氨加熱器

液氨加熱器利用濃縮結晶工段效冷凝水和干燥工段蒸汽冷凝水進行加熱,產生的冷凝水排入除氧水箱用于鍋爐補充水,不外排。

5)尾氣吸收塔排水

尾氣吸收塔利用冷區(qū)塔冷卻水對尾氣進行吸收,產生的排水排入項目凈化工段回用,不外排。

6)項目區(qū)場地初期雨水

項目擴建完成后,項目區(qū)場地初期雨水排入已建195m3的初期雨水收集池沉淀處理后,用于磷酸車間生產用水,不外排。

綜上,本擴建項目運營過程中廢水不外排。

根據(jù)監(jiān)測結果,一體化生化處理站出水口水質能達到 GB/T18920- 2002《城市污水再生利用 城市雜用水水質》標準中城市綠化標準。

3、噪聲

項目噪聲主要來源于泵類和空氣鼓風機等,最大聲級為 80dB(A)。上述噪聲源采取加固設備基礎減小振動強度、建筑隔聲、對風機進口消聲等治理措施,廠界達標排放。

4、固廢

項目運營期產生的稠漿槽沉渣通過管道輸送至云南祥豐環(huán)保科技有限公司磷石膏綜合利用工程生產水泥緩凝劑、建筑石膏粉。包裝廢物收集后外售處置。生活垃圾通過垃圾桶收集后運至廠區(qū)生活垃圾堆放點堆放,最終由環(huán)衛(wèi)部門清運處置。化糞池污泥定期委托環(huán)衛(wèi)部門清掏處置。項目危險廢物主要為廢油桶、廢機油(HW08)。依托廠區(qū)廢礦物油暫存間暫存,定期委托云南澤仁清運服務有限公司太平分公司處置。

八、驗收監(jiān)測結果

1、有組織廢氣:(1)脫硫槽產生的氟化物輸送至磷酸車間2#萃取尾氣洗滌系統(tǒng)處理(1級文丘里洗滌器+2級洗滌塔+除霧)后由40m排氣筒(DA004)排放,氟化物外排濃度滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》表2標準,即氟化物≤9mg/m3要求;(2)凈化工段產生的氟化物、氨,進入4萬t/a磷酸一銨生產線已建的尾氣吸收塔(布袋除塵器)進行處理后由37m的排氣筒(DA008)排放,排放濃度滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》表2標準限值,即氟化物≤9mg/m3;顆粒物≤120mg/m3,《惡臭污染物排放排放標準》GB14554-1993表2,即氨≤27kg/h要求;(3)新增的6萬t/a磷酸一銨生產線干燥、冷卻、篩分粉塵通過新增的布袋除塵器及35m排氣筒(DA012)處理后外排,排放濃度滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》表2標準限值,即顆粒物≤120mg/m3要求。

2、無組織廢氣:包裝過程中無組織顆粒物、氟化物排放濃度滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中無組織廠界監(jiān)控濃度限值;無組織氨排放濃度滿足《惡臭污染物排放標準》(GB1455-93)表1中新擴改建項目二級標準。

3、廢水:項目生產廢水循環(huán)利用,不外排;生活污水、化驗室廢水排入一體化生化處理站處理,一體化生化處理站出水口水質均能達到 GB/T18920- 2002《城市污水再生利用 城市雜用水水質》標準中城市綠化標準。

4、噪聲:項目運營期廠界噪聲均滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準,即晝間≤65dB(A)、夜間≤55dB(A)要求。

5、固廢:項目運營期產生的稠漿槽沉渣通過管道輸送至云南祥豐環(huán)??萍加邢薰玖资嗑C合利用工程生產水泥緩凝劑、建筑石膏粉。包裝廢物收集后外售處置。生活垃圾通過垃圾桶收集后運至廠區(qū)生活垃圾堆放點堆放,最終由環(huán)衛(wèi)部門清運處置。化糞池污泥定期委托環(huán)衛(wèi)部門清掏處置。項目危險廢物主要為廢油桶、廢機油(HW08)。依托廠區(qū)廢礦物油暫存間暫存,定期委托云南澤仁清運服務有限公司太平分公司處置。項目運營期固廢均得到妥善處置,處置率100%。

九、驗收調查結論

云南祥豐金麥化工有限公司新能源前驅體材料10萬噸銨鹽改擴建項目通過對廢氣、廢水、噪聲、固體廢物采取有效防治措施后,均能達標排放,未對周圍環(huán)境造成不良影響。項目在建設及運行過程中,嚴格執(zhí)行了環(huán)境影響評價制度和環(huán)?!叭瑫r”制度,基本落實了環(huán)境影響報告書及批復要求,建議通過環(huán)境保護竣工驗收。

十、建議

1、切實落實各項污染防治措施,加強環(huán)境保護工作,保證各治理設備的正常運轉,確保各項污染物穩(wěn)定達標排放。

2、進一步規(guī)范危廢管理,建立健全危廢臺賬,規(guī)范危廢處置。

 

備注:因涉商業(yè)秘密,如需要報告原件者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁?

聯(lián)系電話:王利興15987109835

 

編制單位:云南祥豐金麥化工有限公司

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